濰坊天之凈環(huán)境工程有限公司
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隨著國家排放標準的提高,陰極線能否達標排放,引起了社會的普遍關注,甚至有人對陰極線能否滿足國家新排放標準提出了質(zhì)疑,不少陰極線使用廠家為了能夠排放達標,將原來的陰極線改造成了布袋除塵器,這樣,不僅加大了一次性的資金投入,而且也大大增加后續(xù)的運行費用。
下面結(jié)合本人多年從事陰極線設計的工作經(jīng)驗及目前陰極線存在的問題,提出以下幾種提高陰極線除塵效率的方案。
1.當前普通陰極線存在的缺陷
(1)實際的比集塵面積比設計值小。
在電場風速的帶動下,不能被直接吸附到極板上而向后運動,造成實際的比集塵面積比設計值小。
(2)陰極線內(nèi)部擋風裝置設計不合理,存在煙氣逃逸現(xiàn)象。
一般陰極線陰、陽極上下框架之間為了防止放電而普遍存200mm~250mm的間隙,經(jīng)過的煙氣不能被電離便直接逃逸。以電場高度10m算,便有4%左右的含塵煙氣直接逃逸,在出口煙箱內(nèi)混入到凈氣中,直接影響了出口煙氣排放的達標程度。
(3)電場中部存在放電盲區(qū),造成煙氣不能被電離。
陰極線陰極線框架為了保證框架強度及便于芒刺線的安裝,在框架的上下芒刺片距離約為350mm~400mm,經(jīng)過這個區(qū)域的煙氣處于放電盲區(qū),這部分的煙氣沒有被電場處理直接混入到出口煙箱凈氣中。
4)電源多為單相直流電源,放電效率低。
由于普通電源為半波整流,是其峰值電壓引起火花放電,普通電源引起放電的電壓高于其有效電壓,故放電時電流大,陰極線能耗高,且放電效率低。
(5)出口煙箱的設計不利于灰塵的沉降。
原來的出口煙箱為了便于煙氣均布,大多設計成上下對稱型,這樣末電場上下的風速基本一樣,不利于末電場及出口煙箱內(nèi)粉塵的沉降。
(6)陰極線處理的煙氣性質(zhì)產(chǎn)生了變化。
原來電廠一般均使用標準煤,煙氣中的含硫量等均能滿足陰極線的除塵要求。因使用劣質(zhì)低硫煤,使煙氣中三氧化硫不足而且飛灰中含過多的氧化鈣、氧化鋁或未燃碳等,造成煙氣粉塵比電阻過大,出現(xiàn)反電暈和難電離的現(xiàn)象,影響到陰極線的排放效果。
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